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Optimización y tiempos de soplado convertidores Peirce Smith, CODELCO Chile- División Chuquicamata

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dc.contributor Aros Meneses, Horacio Gerardo
dc.contributor Torres Titus, José Hamilton
dc.creator Gaete Rodríguez, Natalia Francisca
Fecha Ingreso dc.date.accessioned 2021-10-20T23:07:03Z
Fecha Disponible dc.date.available 2021-10-20T23:07:03Z
Fecha en Repositorio dc.date.issued 2021-10-20
Resumen dc.description <p>El siguiente proyecto se realiz&oacute; en la Fundici&oacute;n de Concentrado, Divisi&oacute;n Codelco-Chuquicamata, espec&iacute;ficamente en la unidad de conversi&oacute;n de dicha Fundici&oacute;n.Hoy, debido a la nueva ley de emisiones, Fundici&oacute;n debe hacer grandes cambios a nivel operaci&oacute;n, implementando nuevas tecnolog&iacute;as y optimizando las ya existentes.El primero de los cambios es el potenciamiento de una sola l&iacute;nea de fusi&oacute;n, por esto se necesita evaluar y proyectar la capacidad de convertidores, para procesar todo el material fundido.Por esto, que en este trabajo se busca validar un modelo matem&aacute;tico ya establecido para matas de 1100 &deg;C a 1400&deg;C -Nagamori y Mackey, Nagamori y Chaubal-, que se asemeje al proceso de conversi&oacute;n de Fundici&oacute;n, de esta forma, nos permita simular y obtener par&aacute;metros de operaci&oacute;n adecuados con el fin de optimizar los tiempos de soplado.El modelo matem&aacute;tico junto con otras correlaciones, se desarroll&oacute; en Microsoft Excel y Visual Basic., siendo el resultado de este, el tiempo efectivo del soplado, como el m&aacute;s relevante.Las discusiones y conclusiones de este trabajo se basan en la comparaci&oacute;n de las variables de salida entregadas por el modelo y los registrados en la operaci&oacute;n real, es as&iacute;, como se valida el modelo, obteniendo una variaci&oacute;n de un 4,3%.Se proponen distintos escenarios de operaci&oacute;n en donde ocupar el modelo, y tambi&eacute;n la incorporaci&oacute;n de un cuarto convertidor.De los distintos tipos de escenarios, se obtienen los par&aacute;metros m&iacute;nimos de operaci&oacute;n que cumplen con la producci&oacute;n de solo una l&iacute;nea de fusi&oacute;n, en soplado a eje, debe ser mayor o igual a 670 -Nm3/min- con un enriquecimiento de un 22% de ox&iacute;geno y en soplado a cobre, debe ser mayor o igual a 750 -Nm3/min- con un enriquecimiento de 22% en adelante.El proyecto de implementaci&oacute;n de un cuarto convertidor, es recomendado y evaluado para la modernizaci&oacute;n de la Fundici&oacute;n de Chuquicamata.Si bien, el costo de implementaci&oacute;n es elevado, permite ampliar la capacidad de conversi&oacute;n de la unidad, esto nos puede llevar a nuevas metas anuales, de modo, que se mire con optimismo el futuro para la Fundici&oacute;n</p>
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Resumen dc.description Licenciado en Ciencias de la Ingeniería
Resumen dc.description Ingeniero Civil Químicotítulo
Resumen dc.description INGENIERIA CIVIL QUIMICA
Resumen dc.description <p>El siguiente proyecto se realiz&oacute; en la Fundici&oacute;n de Concentrado, Divisi&oacute;n Codelco-Chuquicamata, espec&iacute;ficamente en la unidad de conversi&oacute;n de dicha Fundici&oacute;n.Hoy, debido a la nueva ley de emisiones, Fundici&oacute;n debe hacer grandes cambios a nivel operaci&oacute;n, implementando nuevas tecnolog&iacute;as y optimizando las ya existentes.El primero de los cambios es el potenciamiento de una sola l&iacute;nea de fusi&oacute;n, por esto se necesita evaluar y proyectar la capacidad de convertidores, para procesar todo el material fundido.Por esto, que en este trabajo se busca validar un modelo matem&aacute;tico ya establecido para matas de 1100 &deg;C a 1400&deg;C -Nagamori y Mackey, Nagamori y Chaubal-, que se asemeje al proceso de conversi&oacute;n de Fundici&oacute;n, de esta forma, nos permita simular y obtener par&aacute;metros de operaci&oacute;n adecuados con el fin de optimizar los tiempos de soplado.El modelo matem&aacute;tico junto con otras correlaciones, se desarroll&oacute; en Microsoft Excel y Visual Basic., siendo el resultado de este, el tiempo efectivo del soplado, como el m&aacute;s relevante.Las discusiones y conclusiones de este trabajo se basan en la comparaci&oacute;n de las variables de salida entregadas por el modelo y los registrados en la operaci&oacute;n real, es as&iacute;, como se valida el modelo, obteniendo una variaci&oacute;n de un 4,3%.Se proponen distintos escenarios de operaci&oacute;n en donde ocupar el modelo, y tambi&eacute;n la incorporaci&oacute;n de un cuarto convertidor.De los distintos tipos de escenarios, se obtienen los par&aacute;metros m&iacute;nimos de operaci&oacute;n que cumplen con la producci&oacute;n de solo una l&iacute;nea de fusi&oacute;n, en soplado a eje, debe ser mayor o igual a 670 -Nm3/min- con un enriquecimiento de un 22% de ox&iacute;geno y en soplado a cobre, debe ser mayor o igual a 750 -Nm3/min- con un enriquecimiento de 22% en adelante.El proyecto de implementaci&oacute;n de un cuarto convertidor, es recomendado y evaluado para la modernizaci&oacute;n de la Fundici&oacute;n de Chuquicamata.Si bien, el costo de implementaci&oacute;n es elevado, permite ampliar la capacidad de conversi&oacute;n de la unidad, esto nos puede llevar a nuevas metas anuales, de modo, que se mire con optimismo el futuro para la Fundici&oacute;n</p>
Formato dc.format PDF
Lenguaje dc.language spa
dc.rights autorizado
dc.source http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCD5749_01.pdf
Materia dc.subject TECNOLOGIA METALURGICA
Materia dc.subject QUIMICA METALURGICA
Materia dc.subject Pirometalurgia
Title dc.title Optimización y tiempos de soplado convertidores Peirce Smith, CODELCO Chile- División Chuquicamata
Tipo dc.type texto


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